2019年4月30日实施混改以来,北方重工加入辽宁方大集团,完成体制机制重大创新。混改后,该公司不断提升精细化管理水平,最大限度降低成本消耗,堵塞“跑冒滴漏”,全方位降本增效取得显著成效。
盯紧进货源头 控制采购成本
北方重工混改后,在企业内部建立了由采购业务员、科长、中层领导组成的成本控制小组,把降本增效目标层层落实到每一位采购员。不断创新招采模式,参照市场价格签订战略供应商协议,完成铸件、托辊成品轴承座等15项战略供应商协议,最大限度降低采购成本。通过中国采购与招标网、中国采购招标综合网、北方重工官网发布招标信息,积极引入全国各地新的优质供应商参加投标,打破区域范围,实施“南下战略”,实现采购价格的市场化。
宝钢项目的销售合同中,电缆卷盘为指定的A和B两个品牌。业主原计划要求使用A品牌,报价55万元,而B品牌的报价只有42.9万元。该公司的采购人员主动联合技术及销售部门与业主反复沟通,将两个品牌产品的性能和使用寿命等相关信息一一作出对比。最终成功说服业主同意选用B品牌,从而节约成本12.1万元。在印尼项目的胶带采购工作中,预中标供应商的产品价格为257万元,采购人员认真分析市场价格,多方对比质量后展开二次议价,通过多轮谈判,最终成功将采购价格压缩至230万元,节约采购成本27万元。仅今年三月份,通过物资采购,实现全口径降本近320万元。
优化设计理念 以技术实力降成本
破除惯性思维,把降本工作落实到产品设计的每一个环节。内蒙古某管带机项目,用户在技术协议中,指定了电气元件的品牌和型号。北方重工设计部门通过与甲方设计院深入沟通,并对该项目整个供配电系统及中控DCS系统进行了详细的调研,并在充分论证和综合考量后,提出了一个在不增加业主方成本的前提下,利用甲方设计院为业主设计的高压系统,与该公司提供的高压系统进行并柜设计的改进和优化方案。经过与业主及甲方设计院积极有效的多次沟通,最终促成用户同意了该公司提出的改进和优化方案,并签订了关键性会议纪要。经核算,该项目电控系统降低电气成本91.45万元,降本率达19.91%。
据了解,今年2月份,该公司通过优化设计方案,完成了5项降成本立项,实现降成本139.6万元,降本率15.23%,今年3月份完成2项,最高降本率达到了21.06%。通过优化设计方案,从产品诞生的源头降本增效,不仅体现了企业的技术实力,也在不断为客户创造更大的价值。
狠抓精细制造 压低生产成本
该公司的汽车转向系统分厂从细节入手,全方位降低产品成本。通过长时间的努力,成功将分厂产品中冲压零件手柄由外购改为自制,从而有效降低产品成本。对产品的包装箱能回收利用的想办法利用,已节约成本约2万元。截至3月末,该分厂完成4项工艺工装优化攻关项目,预计年降本3万元。同时该分厂通过采购、设备改造提升自制率实现降本400余万元,随着成本的降低、质量的提升和设计的优化,该分厂生产的产品在市场中的竞争力显著提升。今年初以来,由于该分厂降本效果显著,已经连续两个月得到企业新设立的利润提奖,员工从降本增效中获得实惠。
作为能源消耗大户,热处理分厂从管理、技术、操作三个方面入手,深挖内潜降成本,也取得了明显的效果。该分厂有效利用谷值电量,充分利用设备余热,减少能源消耗。通过对16米燃气炉台车侧密封的改造,有效减少了能源消耗。改造后每炉次可节约燃气费用约3000元。同时通过采用雾炮机喷雾冷却的方式进行工艺创新,成功完成了某项目7.5米直径半齿轮的加工任务,实现降成本约1.73万元。为了进一步控制热后的喷丸成本,有效利用喷丸设备空间和角度,采取多次人工调整齿轮轴位置的方式进行喷丸处理,节约喷丸重量3.79吨。3月份,通过不断调整工艺,热处理分厂的万元产值能耗较2月份降低了4.88%,比2019年下半年平均万元产值能耗下降了25.65%。